有著70年歷史的萍礦機(jī)械廠,長期服務(wù)于集團(tuán)公司煤礦安全生產(chǎn),在去產(chǎn)能五對礦井閉坑的新形勢下,走到了十字路口,繼續(xù)生產(chǎn)煤機(jī)產(chǎn)品只能是等死,轉(zhuǎn)型不成功是找死。在巨大的壓力面前,該廠班子審時度勢、志在一搏,在充分論證、廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,把市場潛力很大的智能立體車庫作為機(jī)械廠轉(zhuǎn)型產(chǎn)品。副廠長、總工程師林遠(yuǎn)旺自然成為立體車庫項目技術(shù)研發(fā)的領(lǐng)頭人。 智能立體車庫是特種設(shè)備,雖然前幾年與浙江鐳蒙公司有過合作,有一定了解和基礎(chǔ),但對于長期從事煤機(jī)產(chǎn)品的行業(yè)來說,仍然是一個全新的領(lǐng)域,技術(shù)、設(shè)備都跟不上,鐳蒙公司高達(dá)800-1200萬元的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費又讓機(jī)械廠望而卻步。企業(yè)面臨艱難抉擇時,林遠(yuǎn)旺勇挑重?fù)?dān),他說別人能做成,相信自己也一定能做成。 此后,他帶領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊,在網(wǎng)上找資料,與相關(guān)專家交流探討,并先后赴浙江、重慶、深圳等地實地調(diào)研考察。為攻克機(jī)械傳動核心技術(shù)難關(guān),他在外地考察中,利用夜晚人少的時機(jī),打著手電爬上20多米高處察看。為攻克智能電氣控制系統(tǒng)核心技術(shù)難關(guān),他利用已有專業(yè)技術(shù),自主攻關(guān),工作不分白天黑夜,不分廠里家里,通過反復(fù)調(diào)試修改,終于成功設(shè)計出穩(wěn)定可靠、性能先進(jìn)的智能控制程序,為廠里節(jié)約資金十多萬元。創(chuàng)新同時也伴隨著風(fēng)險,花費心血最多、技術(shù)難度最大的垂直循環(huán)立體車庫樣機(jī)在試運行中出現(xiàn)了鏈板開口插銷斷裂、載車板失控下墜的故障。林遠(yuǎn)旺帶領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊頂著巨大壓力,經(jīng)過冷靜思考、系統(tǒng)分析、查找問題和故障點、與專家探討等方式,最終確定主要是提升鏈板結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、加工精度達(dá)不到要求等綜合原因所致。找到原因后,他們對提升鏈系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計,并制定了智能立體車庫質(zhì)量管理體系,對材料、生產(chǎn)工藝、工裝等系列制度進(jìn)行了規(guī)范,通過艱苦努力,終于完成了三種型號的樣機(jī)制作及試運行,并順利通過了權(quán)威機(jī)構(gòu)的樣機(jī)型式試驗,取得了樣機(jī)型式試驗合格證。 攻克技術(shù)難關(guān)只是成功路上邁出的堅實一步,智能立體車庫需由國家技術(shù)監(jiān)督總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證才能投放市場,準(zhǔn)入門檻高、要求嚴(yán),其中最重要的條件之一是企業(yè)必須具備40個持有特種設(shè)備焊接操作證的焊工,全公司也只有10人符合要求。目前全省只有南昌、九江、吉安、撫州四地設(shè)有頒證資格的考點,林遠(yuǎn)旺又努力爭取時間,積極組織人員進(jìn)行初試篩選,做好考證準(zhǔn)備,目前各項工作正在有條不紊地進(jìn)行。