“小爐熱修后,確保了窯爐的安全平穩(wěn)運行,還進一步提高了產(chǎn)質(zhì)量,預(yù)計每天能增產(chǎn)20重量箱,一年可增收65萬元!泵鎸χ黝}教育調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為解決大難題的實際成效,浮法玻璃廠主要負責(zé)人很是欣慰。
該廠600t/d生產(chǎn)線窯爐已進入窯爐后期,南北兩邊1—4號小爐燒蝕較嚴(yán)重,部分結(jié)構(gòu)發(fā)生移位變形,小爐后平碹及斜坡碹出現(xiàn)碹磚脫落現(xiàn)象,危及窯爐安全。從去年上半年開始,1—4號小爐相繼出現(xiàn)碹磚炸裂脫落現(xiàn)象,如不及時處理將會燒損鋼結(jié)構(gòu)。鑒于此,該廠聯(lián)合車間安排人員每小時進行巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,近一年來小修小補已達30余次,但仍不能從根本上解決問題。
主題教育開展以來,浮法玻璃廠將此作為重點攻關(guān)項目,廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員共同領(lǐng)題《熔窯后期的維護及穩(wěn)定產(chǎn)質(zhì)量》,并就此深入開展調(diào)查研究。廠領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)技術(shù)骨干到上海參加中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會,與相關(guān)專家進行交流、座談,對新型熱補新技術(shù)、熱補新材料可行性進行考察論證;并就如何提高設(shè)備的運行效率、穩(wěn)定窯壓、確保熔窯安全運行,到南京、濟南及全國三家主要窯爐熱修公司進行考察調(diào)研,最終達成一致意見:采用新型“零”膨脹硅磚熱補材料進行熱修。
針對當(dāng)前窯爐實際情況,該廠4月份邀請專家到現(xiàn)場進行窯爐高溫內(nèi)窺鏡檢查并提出建議。5月16日窯爐熱修公司開始對該廠1—4號小爐進行陶瓷焊補。在此期間,該廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅持每天到現(xiàn)場蹲點檢查,對熱修進度、質(zhì)量、安全等進行督促;技術(shù)人員對熱修過程全程跟蹤、配合服務(wù),避免影響生產(chǎn)。
歷時近3個月,該廠熔窯小爐熱修改造到位,至目前為止基本沒有脫磚現(xiàn)象,消除了一大安全隱患,產(chǎn)質(zhì)量比熱修前也略有提升,為企業(yè)生產(chǎn)提供了安全保障。